RETO LABSAG SIMPRO NOVIEMBRE 2014

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Transcripción de la presentación:

RETO LABSAG SIMPRO NOVIEMBRE 2014 (Espacio simulador que concibe la Gestión de Operaciones y Producción la cual está basada en la actividad central de los gerentes de operaciones y producción ) INTEGRANTES: Cabrera Torres, Sandro Enrique CriIsologo Alvarado, Erika Avigali Robles Ascate, Alex Miguel Terrones Zavala, Jean Paul ASESOR : Avendaño Delgado, Enrique Martin

CERTIFICADOS Enviar certificados a: Dirigidos a: Calle 31 s/n , Urb. San Isidro, Trujillo, Perú Dirigidos a: Ing. Marco Baca Director de la Carrera de (Ingeniería Industrial)

OBJETIVOS Desarrollar estrategias para maximizar la rentabilidad de los accionistas de la empresa Elaborar estrategias que permiten obtener bajos costos. Realizar un proceso estratégico con el cual se obtenga una ventaja competitiva en cuanto a las demás firmas: Promedio de costo de unidades, unidades producidas, costo de unidades por estación y varianza.  

ESTRATEGÍAS Emplear desde la primera decisión a los operarios con mayor potencial(Excelente o Bueno) Capacitar a los operarios. Ordenar a los operarios en cada Línea de Producción de acuerdo a la necesidad inmediata y resultado esperado. Mantener el almacén de materia prima con un Stock de Seguridad a fin de no tener imprevistos de producción en la Línea 1. Actualizar constantemente la programación de producción a fin de evitar horas muertas. Invertir en Control de Calidad y Mantenimiento de Planta de acuerdo al cálculo de Costo Total de ambas inversiones.

ESTRATEGÍAS CON LOS OPERARIOS Contratar a obreros con rendimiento superior al promedio. (excelente) Resulta evidente que al tratarse de una simulación de 12 períodos, existirá un mayor tiempo disponible para entrenas a los nuevos trabajadores, aunque su rendimiento inicial no sea tan alto.

ESTRATEGÍAS DE MATERIA PRIMA Desde luego, el punto óptimo de este rubro esta sujeto al número de pedidos a realizarse. Las Órdenes urgentes deben ser utilizadas únicamente cuando se haya cometido algún error en el cálculo con la demanda o si hubo demasiados artículos que fueron desechados por control de calidad. Dado que el precio de mantener es relativamente bajo (0.0015 por unidad) , se debe estimar el costo no solo por período sino además intertemporal. El costo por dejar de producir una unidad de X, Y o Z es demasiado alto en comparación al costo de almacenar materias primas.

DECISIÓN 1 LA ORDEN DE MATERIA PRIMA QUE HICIMOS FUE DE 21000. INVERTIR EN CONTROL DE CALIDAD Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. CONTRATAR 5 NUEVOS OPERADORES PARA MEJORAR LA EFICIENCIA PROMEDIO. ENTRENAR A TODOS LOS OPERADORES. ASIGNAR EL MAXIMO DE HORAS PROGRAMADAS (12) A LOS OPERADORES DE LA LINEA 1 ASIGNAR SÓLO LAS HORAS NECESARIAS A LOS OPERADORES DE LA LINEA 2 FIRMA #7

DECISIÓN 2 INVERTIR UN MAYOR PORCENTAJE EN CONTROL DE CALIDAD Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. ENTRENAR A TODOS LOS OPERADORES. ASIGNAMOS A 2 MAQUINAS EL PRODUCTO Z EN LA LINEA 1. POR LA BAJA EFICIENCIA QUE OBTUVO EL GERENTE ANTERIOR, NO SE CUMPLIO LA DEMANDA DEL PERIODO 3. FIRMA #7

DECISIÓN 3 MANTENER EL MONTO EN CONTROL DE CALIDAD Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. ASIGNAR A LOS OPERADORES MAS EFICIENTES EN LA LINEA 2, Y PROGRAMARLE EL MAXIMO DE HORAS (12) A CADA UNO,PARA CUMPLIR CON LA DEMANDA DEL PERIODO 6. FIRMA #7

DECISIÓN 4 MANTENER EL MONTO EN CONTROL DE CALIDAD Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. ASIGNAR A LOS OPERADORES MAS EFICIENTES EN LA LINEA 1, Y PROGRAMARLE EL MAXIMO DE HORAS (12) A CADA UNO,PARA INCREMENTAR NUESTROS INVENTARIOS INTERMEDIOS Y CONVERTIRLOS EN PRODUCTOS FINALES EN EL SIGUIENTE PERIODO. DEJAMOS DE ENTRENAR A DOS OPERADORES, PORQUE ASI LO ESTIMAMOS EN NUESTRAS PROYECCIONES DE AHORROS POR ENTRENAMIENTO. FIRMA #7

DECISIÓN 5 ASIGNAR LOS TRABAJADORES MAS EFICIENTES EN LA LINEA 2, Y LAS HORAS PROGRAMAS SON 12, PARA CUMPLIR CON EL PERIODO DE ENTREGA 6. SEGUIMOS ENTRENANDO A NUESTROS OPERADORES. CONTINUAMOS CON LA MISMA INVERSION EN CONTROL DE CALIDAD Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. FIRMA #7

DECISIÓN 6 PROGRAMARLE A TODOS LOS OPERARIOS EL MAXIMO DE HORAS. CONTINUAR CON EL ENTRENAMIENTO. FIRMA #7

DECISIÓN 7 FIRMA #7 ENTRENAMOS A TODOS LOS OPERARIOS. PROGRAMAR EL MAXIMO DE HORAS EN LA LINEA 1(12 horas) FIRMA #7

DECISIÓN 8 MANTENER LA INVERSION EN CONTROL DE CALIDAD Y MANTENIEMIENTO DE MAQUINARIA CONTINUAR CON EL MAXIMO DE HORAS EN AMBAS LINEAS PARA CUMPLIR CON EL PERIODO 9, Y PERIODOS FUTUROS. FIRMA #7

DECISIÓN 9 TRABAJAMOS LAS HORAS NECESARIAS PARA COMPLETAR LA PRODUCCION EN LA LINEA 1. DECIDIMOS ASIGNARLE A LA MAQUINA 3 EL PRODUCTO Y, EN LA LÍNEA 1 PARA ALCANZAR MAYOR EFICIENCIA. FIRMA #7

DECISIÓN 10 EN LA LINEA 2 ASIGNAMOS A LA MAQUINA 3 EL PRODUCTO Y DEBIDO A MALOS CALCULOS REALIZAMOS OTRO PEDIDO URGENTE DE MATERIA PRIMA PARA SATISFACER EL INVENTARIO FINAL DE 1500 FIRMA #7

DECISIÓN 11 ASIGNAMOS EL MINIMO DE HORAS EN LA LINEA 1 PARA LOS 3 PRODUCTOS y DEJAMOS A UN OPERARIO EN DESCANSO EN LA LINEA 2 ASIGNAMOS EL MAXIMO DE HORAS A NUESTROS 4 OPERADORES MAS EFICIENTES. FIRMA #7

CONCLUSIONES La evaluación económica/financiera es una de las principales herramientas para evaluar las decisiones referentes a operaciones industriales. El cálculo y la estadística resultan invalorables para cualquier actividad empresarial. Ambas nos han ayudado en el proceso de proyección de los costos de producción: Material Directo , Mano de Obra Directa y CIF. Entender en la menor cantidad de pasos la interrelación de las variables.

RECOMENDACIONES Lo importante es recordar que el juego tienen 12 fases continuas y no solo dos ó tres. El análisis debe ser continuo y no discreto. Revisar bien el manual y los requerimiento de la competencia. En ocasiones por buscar los mejores resultados se dejan de lado los requerimientos mínimos.. Cumplir con los requisitos propuestos de LABSAG(Inventario final > 1500, producir en el ultimo periodo los 3 productos en ambas lineas y no dejar demanda pendiente)