M E M O R I A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Robótica Industrial.
Advertisements

DISTRIBUCION EN PLANTA
DISTRIBUCION EN PLANTA.
ACCIONAMIENTOS Y ACTUADORES NEUMÁTICOS
Tecnología de Control Accionadores
Mejora en control de datos mediante automatización de medición
Es la interfaz física entre el ordenador y el cable. Convierte los datos enviados por el ordenador a un formato que puede ser utilizado por el cable de.
Termografía en el mantenimiento industrial
Realizado por: EVA Mª CASANOVA CASTUERA
UNIVERSIDAD DE LA SERENA FACULTAD DE INGENIERÍA
PROCESO DE LA ELABORACION DE PONY MALTA
Diseño de automatización y control de una Planta de Tratamiento de Residuos Solidos para el sector Hidrocarburos, en la Planta Consorcio Ingecoleos, ubicada.
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
1. Visión Artificial Industrial. Introducción.
Tecnología al Servicio de la Industria
™.
Que es un plc.
PROYECTO DE DISEÑO AL CAMBIO
¡AUTÓMATAS! El Autómata Programable, llamado A.P.I , es una máquina electrónica diseñada para ser programada por personal no informático, que sirve para.
INTRODUCCIÓN AL CONTROL INDUSTRIAL
Ing. Alfredo Escobar Febrero 2004
“Control de un Ascensor y Adquisición de Datos con LABVIEW ”
MSc.-Ing. Javier Donayre S.. Nuevas Tecnologías en la Automatización de Hornos Aumento de la Estandarización Sistemas Inteligentes Intranet como Plataforma.
Ing. Karen Torrealba de Oblitas
MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA.
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
TEMA: LOCALIZACIÓN DE PLANTA Ing. Larry D. Concha B.
En electrónica, una fuente de alimentación es un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red de suministro, en una o varias tensiones, prácticamente.
FUENTE DE PODER La fuente de poder se encarga de tomar la corriente eléctrica de los 220 o 110 volts que suministra la red eléctrica y por medio de.
ESTRUCTURA INTERNA DEL COMPUTADOR
Motores EFICIENCIA ENERGÉTICA Motores EFICIENCIA ENERGÉTICA
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
DISEÑO EVALUCAIÓN E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN REMOTA QUE PERMITA LA ADQUISICION Y PROCESAMIENTO Y MONITOREO DE LOS DATOS DE UNA MAQUINA.
UNIDAD: I SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Ing. Luis Schiavino. MSc.
16/04/2017 INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES AUTOMATIZACIÓN La automatización es un sistema donde.
TEMA 1 INTRODUCCION A LOS PLC
Factor de potencia, mitigación armónica y sustentabilidad
GAP GAP Parallel Architectures Group Grupo de Arquitecturas Paralelas Jornada d’Arquitectures per a Càlcul i Comunicacions Avançades, Feb.04 Valencia Metodología.
Partes y componentes. Los ordenadores están compuestos por hardware y por software. Nos vamos a centrar en el hardware. Video explicativo.
MECATRONICA.
HARDWARE NAIR VILARIÑO LÓPEZ I.E.S NAVARRO VILLOSLADA 2ºD.
Sistemas de Automatización.
Evaluación Escrita Corte No.1:
Automatización Es la tecnología utilizada para realizar procesos o procedimientos sin la ayuda de las personas.
Brenda Guadalupe Cisneros López Samantha Lorraine Lee Glez Iván Saúl Damián Juárez Oscar Iván Grajeda Guevara C3 T/M.
PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN CARRO
UNIVERSIDAD DISTRITAL “Francisco José de Caldas” Facultad Tecnológica Proyecto de Grado de Ingeniería en Control ANDRES NUMPAQUE JORGE ALVAREZ.
Simulador de Gerencia de Operaciones
Análisis de máquinas reales: La lavadora
Ingeborg Fehrmann ROBOTICA EN PROCESOS INDUSTRIALES.
Conectividad de cables
Historia de las computadoras
SISTEMA DE ADQUISICION Y PROCESAMIENTO DE DATOS EN TIEMPO REAL PARA UNA MAQUINA DE MOLDEO POR SOPLADO EN IBERPLAST S.A.
PLANTA PRODUCTORA DE VERDURAS PICADAS TIPO CALIFORNIA
Turbina pelton Es uno de los tipos más eficientes de turbina hidráulica. Es una turbo máquina motora, de flujo transversal, admisión parcial y de acción.
HISTORIA DE LA INFORMATICA
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Dcsw. Data Capture System Web El sistema de captura de datos en la Web Eliminando Barreras entre la Maquina y el Hombre, ayudando a Incrementar la eficiencia.
Tecnología e Informática
Tecnologías de Gestión Abril de 2013 Estudio de casos Abril de 2013 Estudio de casos METODOLOGÍA Para desarrollar el proyecto, en primer lugar se realizó.
Controladores Lógicos Programables (PLC)
INGENIERIA INDUSTRIAL
Tecnologías de Gestión Febrero de 2013 Estudio de casos Febrero de 2013 Estudio de casos ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA EN PYME DEDICADA.
Tema 1 – Tecnología de gestión
Introducción Esta máquina estará situada en una planta industrial en Bolueta. Se dedicará al llenado de botes con una mezcla RGB (rojo, verde y azul)
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ
BUSES DE DATOS.
CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA   TESIS PREVIO LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN MECATRÓNICA “DISEÑO DE UNA MÁQUINA SEMI-AUTOMÁTICA PARA EL PROCESO.
Industrial Systems S.A. Ing. Mario Salvador Villalta A. San Jose, Costa Rica 2013.
Motores de Inducción Polifásicos
Transcripción de la presentación:

M E M O R I A UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO sem INSTALACIÓN DE GABINETE PARA CONTROL DE MOTORES” M E M O R I A QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERO EN MECATRÓNICA P R E S E N TA: CRISTIAN GANDY BERNAL GONZALEZ MATRICULA: UTS03S-000552 ASESOR EMPRESARIAL: T. FRANCISCO ANTONIO ESCAMILLA MORENO ASESOR ACADEMICO: ING. JOSE LUIS LÓPEZ ROBLES. GENERACIÓN: 2009-2011 TEJUPILCO DE HIDALGO, ESTADO DE MÉXICO AGOSTO DE 2011

INTRODUCCIÓN El siguiente trabajo está enfocado a un proyecto de automatización de un proceso industrial con la ayuda de un gabinete de control para la planta Pepsi Tropical S.A de C. V. y llevado a cabo en IDTec Automatización S. A. de C. V. localizada en la calle Zaragoza #804 Col. La Pastora Guadalupe, Nuevo León.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA La línea dos de producción estaba incompleta, ésta estaba conformada por un riel que transportaba envases plásticos de 600 ml llenos de líquido (refresco)y enroscados, los cuales eran enviados hacia una emplayadora automática que consiste en una máquina que envuelve en plástico las botellas en paquetes de 15 unidades y una vez forrados los refrescos, éstos tenían que ser colocados por dos hombres sobre una tarima de madera de 1.40 x 0.80 m, colocando un total de 72 paquetes por tarima, todo esto en un tiempo de 90 segundos. Después las tarimas eran transportadas por montacargas hasta el área de almacén.

JUSTIFICACIÓN Para Pepsi Tropical S.A de C. V. es importante la implementación de máquinas, ya que permiten realizar movimientos a escala de precisión mayor que una persona. Con la implementación de sistemas automáticos se eliminan algunos riesgos sobre el personal, que finalmente se traduce en una mayor productividad a la empresa. Además de que realizan tareas que son peligrosas para los empleados reduciendo costos de salarios y seguridad social.

OBJETIVOS Instalar un controlador lógico programable, el cual controlara todo el sistema de control. Colocar arrancadores Power Flex 700 de 1hp, los cuales por su flexibilidad en programación servirán para controlar la velocidad de arranque, velocidad máxima y velocidad mínima de los motores, así como su paro. Montar una serie de guardamotores 140m de 1.6 a 2.4 amperes, los cuales protegerán a los motores en caso de una sobrecarga o un corto circuito.

METODOLOGÍA

PLACA DE ACERO Gabinete NEMA 1 de uso general, fabricado en lámina de acero estirado en frío y pintado con pintura anticorrosiva y esmalte al horno. Hecho en PVC (gris), buen grado de aislamiento y resistencia a la temperatura (hasta 85ºC).

PLC COMPACTLOGIX 1769-OF2 (Gama media) Alimentación 24 VCC. Memoria de 2 Mb. Temperatura de funcionamiento 60°C y sin funcionar 40 a 80°C. El programa es almacenado en una memoria no volátil. Integración con variadores de velocidad Power Flex 700.

E / S PLC COMPACTLOGIX 1769-OF2 Entradas y salidas digitales. E / S 2 A. 3 módulos de entradas. 3 módulos de salidas.

CONECTRÓNICA (GUARDAMOTORES) Alimentación 440 AC. De 1.6 a 2.4 amperes. 18 guardamotores. contactor guardamotores

CONECTRÓNICA DE POTENCIA (VARIADORES DE FRECUENCIA). POWER FLEX 700. Alimentación 440 AC. L1, L2, L3. 1 HP 18 Drivers. CONEXIÓN “A” CONEXIÓN “B”

GABINETE TERMINADO

RED ETHERNET

RESULTADOS Y DISCUSIÓN La utilización del gabinete como sistema de control ayudó a que la emplayadora automática aumentara su producción ya que el transporte de tarimas se hizo más eficiente reduciendo los tiempos en un 66% aproximadamente. También redujo los accidentes en los obreros del área de producción en un 100%, ya que el gabinete controlaba totalmente el proceso, más no sustituyó al hombre ya que a los empleados se les encomendó tareas de mantenimiento y supervisión períodica.

CONCLUSIONES El proyecto presentado anteriormente fue satisfactorio debido a que cubrió las necesidades planteadas por Pepsi embotelladora tropical, logrando una mayor eficiencia en el traslado de tarimas al área de almacén. Sin embargo, cabe mencionar que durante el transcurso de la instalación, algunas tareas de cableado se efectuaron dos o más veces, debido a que no existía un plan bien estructurado.